我们是研究和生产 变频器 的专业公司,产品已形成四大系列,几十个规格,其中一些专用变频器是国内**。在380V普通变频器系列中,大容量是我们的强项,这是因为我们有自己的科学的扩容技术,容量等级能覆盖380V电机的所有功率等级。以下介绍几个200KW以上的在风机和水泵上的应用实例。
在水泥厂喝水泥石流立窖锻烧熟料所能耗的电能中,风机的电耗占60%,电价的调整,电费在水泥生产中占的成本愈来愈高,改善风机运行工况成为企业降低成本,提高经济效益的重要一环。
根据我国水泥企业风机运行实际工况,我们做一下调查:一般企业的鼓风机选型余量较大,大电机约有10-30KW的工作量,一般风量占额定风量的70-80%,即可满足立窖*大风量的要求,在水泥立窖锻烧过程中的风量随工艺及操作的需要求的,而用来带动风机和电动机本身是不可调节的,因此大风量白白地入掉,大量电能浪费了,改变风机转速的立方成正比的关系,我们采用变频技术来控制风机的运行工况,即满足了水泥生产中的风量需要,又节约了大量电能,使水泥生产成本大大下降,达到预期效果。
一九九八年费县水泥厂立窖风机采用山东汶上精良电子有限公司(现为山东新风光电子科技发展有限公司)生产的风光牌JD-BP4245型变频器,控制风机为245KW。运行效果良好,工作频率为20-30Hz,工作电流在140A左右,节能效果≥30%,日节能电2000多千瓦。根据测算,5个月可收回全部投资,这次节能改造成功,费县水泥厂领导信心大增,于2000年又在另一台立窖的200AKW风机上采用山东山东汶上精良电子有限公司生产的JD-BP4200变频器进行技术改造。
唐山市**水泥厂的领导实地考察费县水泥厂立窖风机节能改造情况后,于当年6月2日在245KW立窖风机上采用山东汶上精良电子有限公司生产的JD-BP4245型号变频器正式投入系统运行,通过20多天的现场记录,确切地证实了JD-BP4245型变频器的节能作用非常明显,有关记录数据如下:6月2日表指数60963,6月28日表指数61401,运行时间56小时,停电停机11小时,运行电流75A-160A,运行电量54400KWH,平均时用96.28WH,变频器节能理(1-96.28/158)=39%。
生产月节电量158*24*2839%>4000KWH(每月按28天运行计算)据上述数据,5个多月可收回投资。该厂领导初次技改成功后,又于2001年5月份采用山东山东汶上精良电子有限公司生产的JD-BP4220变频器在另一台立窑200KW罗茨风机上进行了改造。
江苏新沂水泥厂于2001年5月份采用山东山东汶上精良电子有限公司生产的JD-BP4200变频器在210KW立窖风机上进行了改造,改造前后数据如下:
改造前 改造后
风门平均开度80%(放风量20%) 风门全开
运行电流200-260KW 运行电流100A-160A
运行频率20Hz 运行频率30Hz-42Hz
熟料耗电22KW/T 熟料耗电22KW/T
据上述数据,节能率40%,五个月左右便可收回投资。通过山东费县水泥厂、河北唐山**水泥厂、江苏新沂水泥厂等单位技改的成功经验,说明采用变频技术控制立窖风机有以下特点:
一、 利用变频技术控制风机转速,可以满足立窖风量的*大要求,同时可以根据所需风量随时进行调节,不存在滑差损失,效率高,在高低转速时效不变,安装频调速器只是线路转换,可以不停机先做准备,对生产基本不影响,较适合工厂的具体状况。
二、 一般工厂的轴功率占额定功率的50%左右,选用变频器控制功率因数大大提高,风机低速起动,起动平稳,起动电流小,对电网冲击小,提高了水泥质量。
三、采用变频技术控制风机风量省去了放风阀,使空气静止及气流速度稳定,操作简单,由电位器调节频率,频率数字显示能**地定量用风、避免了使用放风阀引起风压风量突变,以及放风量大引起风机发热现象,为风机的巡全旋转提供了有利条件。风机低速运转噪音大大降低,提高了风机的使用寿命,同时稳定了立窖锻烧工制度,提高了熟料产量质量,减轻了工人的劳动强度。
四、采用两地控制方式,比较适应恶劣的水泥生产环境,使变频技术在水泥行业的推广前进了一步。